“我們通過‘技術(shù)革新+修舊利廢’,成功修復(fù)8臺廢舊硫化溫控箱,經(jīng)測試,修復(fù)后的溫控箱性能良好,創(chuàng)造價值10余萬元。這讓我們維修小組挺有成就感的?!惫こ烫幑そ惩醢l(fā)猛談及此次修復(fù)工作時,言語中滿是自豪。
硫化溫控箱是皮帶安裝、檢修的常用設(shè)備,其穩(wěn)定運(yùn)行對皮帶接頭質(zhì)量至關(guān)重要。工程處安裝公司,常年承接各個礦井的皮帶安裝、更換及檢修工程,硫化溫控箱是其常用設(shè)備。但隨著使用年限的增加,部分溫控箱出現(xiàn)故障,被貼上廢舊物資標(biāo)簽。若購置全新溫控箱,不僅每臺需花費一萬多元,還需等待一定周期,影響生產(chǎn)進(jìn)度。

面對持續(xù)緊縮的物資管控和現(xiàn)場施工的困境,工程處安裝公司不等不靠,主動出擊,持續(xù)落實以“修”代“換”工作理念,鼓勵職工積極投身到降本增效活動中。為此,工程處“王發(fā)猛工作室”負(fù)責(zé)人王發(fā)猛帶領(lǐng)安裝公司機(jī)電維修人員,組成了臨時修舊利廢小組,對廢舊溫控箱展開了全面“診斷”。他們發(fā)現(xiàn),故障主要集中在電路元件老化、控制線路部分燒毀以及溫控系統(tǒng)過于繁瑣等方面。確定問題后,維修小組迅速制定維修方案:對于損壞的電氣元件,從長期庫存的電器元件中挑選可替代品,無法替代的再重新采購;簡化控制回路,讓控制面板更簡潔明了,易于操作、維護(hù)。
整個維修過程也充滿著不可預(yù)知性:如新產(chǎn)品是否滿足功能、外形尺寸及安裝空間的要求;組合開關(guān)是否配套,能否轉(zhuǎn)換自如;面板上的控制按鈕軸和新更換的是否契合。元器件裝配時,要在狹小空間內(nèi)操作,對技術(shù)和耐心也是極大的考驗。經(jīng)過二十多天的不懈努力,維修小組成功修復(fù)8臺廢舊硫化溫控箱,經(jīng)測試,修復(fù)后的溫控箱性能良好,即將重新投入生產(chǎn)中。
“此次廢舊皮帶機(jī)硫化溫控箱的成功修復(fù),是我們踐行降本增效理念的生動實踐。我們將繼續(xù)鼓勵員工積極探索創(chuàng)新,挖掘廢舊物資潛力。”工程處安裝副總工程師潘亞子表示,安裝公司將進(jìn)一步完善設(shè)備維修管理體系,加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),提升維修團(tuán)隊能力,推動修舊利廢工作常態(tài)化、制度化,持續(xù)降低企業(yè)運(yùn)營成本,增強(qiáng)市場競爭力。
(審核:劉文杰 責(zé)編:尹杰)